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節(jié)能減排工程項目總結(jié)報告的

時間:2020-12-24 15:00:19 其他報告 我要投稿

節(jié)能減排工程項目總結(jié)報告的范文

  —壓風機房更換螺桿壓縮機

節(jié)能減排工程項目總結(jié)報告的范文

  一、項目概述

  原壓縮機房3號壓縮機為5L-40/8型壓縮機,排氣量40m3/h,拖動電動機250KW。現(xiàn)更換為M200-2S型螺桿壓縮機,排氣量38.8m3/h,拖動電動機200KW

  二、資金使用情況

  M200-2S型螺桿壓縮機價值58萬,設(shè)備采購。

  三、運行成本分析,節(jié)能效果分析,經(jīng)濟效益分析

  1、運行成本分析

  我礦采用是活塞式空氣壓縮機,活塞式空壓機運轉(zhuǎn)效率低、耗電量大、維修量大。螺桿式空壓機,效率高、耗電量低、維修量小;钊娇諌簷C活塞做往復(fù)式運動產(chǎn)生震動大,設(shè)備易損件較多,水冷卻方式需要軟化水,電動機及配套冷卻管路附件等。螺桿式空壓機螺桿做旋轉(zhuǎn)式運動產(chǎn)生震動較小,設(shè)備易損件較少,風冷卻方式自代風扇及電動機等。從以往我礦使用情況來看,螺桿式空壓機設(shè)備配件及材料費用較高,但設(shè)備易損件較少,相比較活塞式空氣壓縮機,一年可減少人工維修加材料等相關(guān)費用1萬多元。

  2、節(jié)能效果分析

  一臺40m3活塞式壓縮機電機功率為250KW,一臺38.8m3螺桿式壓縮機電機功率為200KW。每天工作24小時,一年365天。每年可節(jié)約電能438000KWH,約44萬度。對同樣產(chǎn)1000立方壓縮空氣,螺桿式壓縮機(38.8m3/min)時間為25.8小時,活塞式壓縮機(40m3/min)時間為25小時; 螺桿式壓縮機電動機(200KW)能耗為5160 KWH, 活塞式壓縮機電動機(250KW)耗能為6250 KWH,通過以上對比分析每產(chǎn)1000立方壓縮空氣可節(jié)約能耗1090KWH。

  每天同樣產(chǎn)壓縮空氣,原壓縮機房為5L-40/8型壓縮機,需耗電8998.7KWh;更換為M200-2S型壓縮機,需耗電7877.4KWh;從以上數(shù)據(jù)可得出每排氣,可節(jié)約1121.3KWh電。年節(jié)約電量409274.5 KWH,約40.9萬KWH。

  3、經(jīng)濟效益分析

  螺桿式空壓機兩級壓縮主機的壓縮比低。壓縮比越低,壓縮腔溫度越低,運行越可靠。壓縮比越低,轉(zhuǎn)子上受力越小,齒輪、軸承和轉(zhuǎn)子壽命更長;钊娇諌簷C壓縮比高,壓縮腔溫度高,設(shè)備零部件易損件多。

  通過以上對比分析,螺桿式壓縮機比活塞壓縮機有以下優(yōu)點:

  1、降低了壓縮機的排氣溫度,延長設(shè)備運行壽命。

  2、減少壓縮機的氣流脈沖,減少設(shè)備基礎(chǔ)二次澆灌及設(shè)備、材料的投入。

  3、降低壓縮機的`噪音及壓縮機的振動,減少了壓縮機運行對環(huán)境的污染。

  四、工藝及技術(shù)路線

  采用理論分析與實際相結(jié)合的方法,進行理論分析、現(xiàn)場調(diào)研、申報設(shè)備、編制方案、組織安裝、運行分析、總結(jié)報告。并注重項目的實用性、可靠性,最終實現(xiàn)項目的最終節(jié)能效果。

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